“一毛钱”的本领也很大
“氮气成本每立方0.1元,而且只是在两个阀门受气体压力冲击时才会泄漏,有必要更换软管吗?”
“不要以为一毛钱很少。我们区域共有56个气动阀门,合计112条气路,按照每天每条气路节约10立方米氮气计算,年可节约氮气40.8万立方米,再减掉高压编织软管改造费用4032元,每年可节省氮气能源费用3.6万元。”面对维检工的提问,气体班长周志强解释道。
“这样算来,若两座高炉全部整改完成,累计可以节约7万多元,这也是相当可观的一笔费用。”梁亚飞说道。
聚焦全年降本增效目标任务,高炉作业区每月组织召开节能降耗分析会,通过对比标杆单位、节能想法分享、攻关小组检查等方式进行集中采集管理,健全节能降耗推进时间表和任务图,实行日督促、周通报、月分析的考核工作机制,对节能措施的实施和投用情况进行细致追踪,力促全员做到人人节约、事事节省、时时节制,不断开拓新的降本项目和方法,推动全系统挖潜增效、开源节流。
220小时的“芝麻”非捡不可
“我建议从膨胀罐的补水周期入手,以降低用水量。”高炉作业区副作业长王克珍的节能想法引来同事们的讨论。
“可以调整软水进水温度和水量,也可以通过改变高炉布料矩阵的方式。”
“对呀,降低了热损耗,可以延长补水周期……”大家你一言我一句地讨论着。
“对于企业而言,节能降耗就是需要我们树立‘既要西瓜,也要芝麻’的意识,发挥‘主人翁’精神,从一点一滴处降低消耗,将极致降本措施落地见效。”王克珍对班组员工讲道。
作业区抢抓劳动竞赛活动契机,以正向激励机制鼓励全员从我做起、从身边做起,结合自身工作经验和对生产工艺及各岗位工艺流程分析,广泛参与建言献策和合理化建议征集活动。经过一个月的优化调整,2#高炉通过对膨胀罐用水量核算、统计、分析、调整,一举将膨胀罐的补水周期从100小时延长至320小时,延长了220小时的膨胀罐补水周期。此项措施实施后,节约了水资源,优化了铁前工艺操作方式,为高炉经济冶炼打下坚实基础。
电耗里“掘金”5万元
“董师,这放铁间隙皮带停运十几分钟,真的能起到节能降耗作用吗?”
“你可不要小瞧这十几分钟,平均一天下来要停机两个半小时,节约电能917kW。”
“一度电按照0.3元算,一年下来可节省2万元。”铁钢轧分厂设备室主任董宝亮正与同事激烈讨论着。
为最大限度减少能源浪费、降低能耗,提高能源利用效率,作业区严把全工序每道生产能耗管控,组建电耗督查小组,遵循“抓大不放小”思想,常态化对各工序电能使用情况进行检查、统计、核算,并积极实施优化分段控制改造,避免集中控制电能浪费。通过实施放铁后渣处理皮带停机改造,按照一座高炉每日停机2.5小时计算,单座高炉年可降低电耗约2万元。同时配套进行夜间点检路线及照明时间优化改造,共优化灯具数量190盏,预计年可降低电耗约2.7万元。
编后语
“天下难事必作于易,天下大事必作于细。”降本增效是一场持久战,攻坚战,不可能毕其功于一役。全体干部职工都应该以高度的主人翁精神和舍我其谁的使命感,全身心投入公司降本增效活动中,不断冲破旧思想、旧观念、旧条框的束缚,逆势而上。在思路上快人一拍,立足实际放眼长远,在小改小革中破解难题,在更新思路中转变工作方式,确保方向更明、路子更准、力度更大、效果更好。在措施上高人一等,拓展新思路,探索新方法,拿出新手段,一个环节一个环节地突破,一个节点一个节点地推进,闯出一条具有符合生产实际且降本增效显著的发展新路子!